一、项目背景
某工厂在日常运营过程中产生了大量污水,由于污水处理设施老化、管理不善等原因,污水中的COD浓度严重超标,对周边环境造成了严重的污染。
二、污水COD浓度和处理方法
该工厂污水中的COD浓度达到了5000mg/L,超过了国家排放标准(150mg/L)。为了解决这一问题,该工厂采用了生物接触氧化法进行处理。生物接触氧化法是一种先进的污水处理工艺,通过微生物的作用将有机污染物转化为无害物质。该方法具有处理效率高、耐冲击负荷能力强、占地面积小等优点。
三、处理难点
在处理过程中,该工厂遇到了以下难点:
1. 污水中有机污染物的种类和浓度差异较大,需要根据实际情况调整处理工艺;
2. 污水中的氨氮含量较高,需要采取相应的处理措施;
3. 污水中的悬浮物和色度较高,需要进行预处理和深度处理;
4. 污水处理过程中会产生大量的泡沫和浮渣,需要进行妥善处理。
四、现场情况和处理流程
该工厂的污水处理系统建设在厂区内,距离最近的居民区约为1公里。在污水处理现场,设有预处理池、生物接触氧化池、沉淀池等设施。其中,预处理池主要对污水进行初步的物理处理,去除大颗粒悬浮物和杂质;生物接触氧化池是核心处理设施,采用生物接触氧化法进行深度处理;沉淀池则对处理后的污水进行泥水分离和污泥浓缩。具体的处理流程如下:
1. 预处理:对污水进行初步的物理处理,去除大颗粒悬浮物和杂质;
2. 调节:对污水的水质和水量进行调节,以适应生物接触氧化法的处理要求;
3. 生物接触氧化:利用生物接触氧化法对污水进行深度处理;
4. 沉淀:对处理后的污水进行泥水分离和污泥浓缩;
5. 排放:经过处理的污水达到国家排放标准后排放。
五、某个问题的处理方法
在该项目中,一个突出的问题是污水中的氨氮含量较高。针对这一问题,该工厂采取了以下措施:
1. 采用生物脱氮法进行处理。通过在生物接触氧化池中增加曝气装置,提高污水中溶解氧的含量,促进微生物的硝化作用,将氨氮转化为硝酸盐;
2. 在沉淀池后增加一个反冲洗装置,将沉淀下来的污泥排出系统,同时将一部分上清液回流到调节池中,以增加污水中氨氮的去除效果。
六、总结评价
经过一段时间的运行调试后,该工厂的污水处理系统取得了良好的效果。具体数据如下:
1. 污水中的COD含量明显降低,达到了国家排放标准;
2. 处理后的水质得到了显著改善,对周边环境的影响得到了有效控制;
3. 处理过程中未出现任何安全事故或异常情况,系统运行稳定可靠。
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